部分工程輸電效益未充分發(fā)揮 輸配電成本有待進一步降低
近日,國家能源局發(fā)布《浙福特高壓交流等十項典型電網(wǎng)工程投資成效監(jiān)管報告》(以下簡稱《報告》),從規(guī)劃落實、運行實效、投資效益等方面對浙福特高壓交流等10項典型電網(wǎng)工程從投產(chǎn)至2017年6月的投資成效情況進行了全面分析,并對往年檢查過的部分直流工程進行“回頭看”。
這10項典型電網(wǎng)工程具體為:浙北~福州特高壓交流輸變電工程、哈密南-鄭州±800kV特高壓直流輸電工程、溪洛渡左岸-浙江金華±800kV特高壓直流輸電工程、糯扎渡電站送電廣東±800kV特高壓直流輸電工程、蘭州東~天水~寶雞750kV雙回輸變電工程、溪洛渡電站送電廣東±500kV直流輸電工程、民勤紅沙崗風(fēng)電基地330kV送出工程、唐山樂亭500kV輸變電工程、內(nèi)蒙古武川~察右中旗~汗海500kV 輸變電工程、浙江 500kV 天一~春曉Ⅲ回輸變電工程,國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司和內(nèi)蒙古電力公司分別承擔(dān)其中7項、2項和1項的投資建設(shè)工作。
《報告》指出,在所檢查的10項典型電網(wǎng)工程中,大部分工程實現(xiàn)了設(shè)計預(yù)期的功能,運行情況總體良好,但部分工程輸電量偏低、輸電損耗偏高、部分可靠性指標(biāo)略低于全國平均水平;全部工程造價均未超核準投資,但部分工程單項突破核準規(guī)?;蛲顿Y較高;大部分工程建設(shè)程序合理,個別工程在獲得核準意見前已違規(guī)開工建設(shè)。同時,7項“回頭看”工程總體運行良好,運行效益逐步穩(wěn)定,但大部分直流工程平均利用小時數(shù)不足5000小時。
部分工程輸電效益未充分發(fā)揮、運行效率有待提升
《報告》指出,受到負荷預(yù)測偏高、市場供需變化較大、工程建設(shè)與電源發(fā)展不協(xié)調(diào)等問題影響,部分工程投運后最大輸電功率一直未達預(yù)期,輸電能力發(fā)揮不充分,工程利用小時數(shù)偏低,輸電效益未充分發(fā)揮。例如,浙福工程2015、2016年平均功率分別為18.28、19.46萬千瓦,僅分別為設(shè)計能力的3.6%和3.8%;年利用小時數(shù)分別為314、334小時。
此外,哈鄭、溪浙、糯扎渡、溪洛渡工程出現(xiàn)部分閥組強迫停運和單極強迫停運的情況,部分年度的強迫能量不可用率偏高,導(dǎo)致部分可靠性指標(biāo)低于全國平均水平,運行效率有待進一步提升。據(jù)統(tǒng)計,2016年,哈鄭工程強迫能量不可用率0.18%,糯扎渡工程強迫能量不可用率0.3%,溪洛渡工程強迫能量不可用率0.3%,均高于0.061%的同期全國水平。為提升電網(wǎng)工程運行效率,《報告》建議,電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)在總結(jié)有關(guān)重大工程經(jīng)驗基礎(chǔ)上,全面科學(xué)做好新建項目前期可行性論證工作。特別是結(jié)合國民經(jīng)濟和地方發(fā)展實情認真做好負荷預(yù)測工作,科學(xué)分析電磁環(huán)網(wǎng)對電網(wǎng)穩(wěn)定和輸電能力的影響,全面論證重大工程落點對送受端網(wǎng)架的沖擊,充分論述工程投運后面臨的風(fēng)險和瓶頸,客觀評估工程投運后實際能達到的輸送能力,以避免工程實際投產(chǎn)后的低效運行。
同時,電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)加強在運直流工程的強迫停運原因分析總結(jié),針對共性問題提出解決方案。提高直流工程的運維管理能力,完善直流工程運行控制策略,降低工程強迫能量不可用率,確保工程可靠性指標(biāo),不斷提升工程運行實效。
部分工程建設(shè)方案制定有待完善,建設(shè)管理不夠規(guī)范
《報告》指出,個別直流接地級工程存在建設(shè)過程中方案多次調(diào)整、建成運行后與油氣管道工程相互影響等問題,導(dǎo)致相關(guān)電源送出受限,工程自身運行方式受限、短時輸電能力下降。例如,溪洛渡工程、溪浙工程接地極與油氣管道距離較近,難以通過地理空間避讓的方式消除彼此干擾。為控制故障后接地極入地電流對油氣管網(wǎng)的影響,需限制接地極運行方式,快速壓減40%~60%的直流功率,導(dǎo)致短時輸電能力明顯下降,系統(tǒng)調(diào)控難度和風(fēng)險相應(yīng)大幅增加。
此外,由于部分工程智能變電站試點項目中的合并單元等智能化關(guān)鍵設(shè)備存在質(zhì)量和運行可靠性不高等問題,未發(fā)揮應(yīng)有作用,國家電網(wǎng)公司已于2015年發(fā)文取消了330千伏及以上智能站的合并單元配置。目前,國家電網(wǎng)公司的新建智能變電站已停用或減少使用這些設(shè)備,已投產(chǎn)的變電站也在計劃整改中,整站拆除導(dǎo)致停電時間增長。
監(jiān)管中發(fā)現(xiàn),武川工程于2013年9月獲得核準,但于2012年5月就已開工建設(shè)。該工程在未獲得政府核準的情況下提前開工建設(shè),不符合國家和行業(yè)政策,建設(shè)管理不夠規(guī)范,不利于輸配電網(wǎng)絡(luò)科學(xué)有序發(fā)展。
針對這些問題,《報告》指出,電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)加強與政府及行業(yè)間溝通協(xié)調(diào),積極開展課題研究,深入分析并妥善解決直流工程與油氣管道的交叉影響等問題,并加強工程前期工作的深度和主動性,做好與當(dāng)?shù)卣坝蜌庑袠I(yè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),提前處理敏感問題,確保工程按期投產(chǎn),安全可靠、經(jīng)濟高效運行。
規(guī)范電網(wǎng)工程建設(shè)成本參考標(biāo)準,合理控制工程建設(shè)規(guī)格。充分總結(jié)經(jīng)驗,加強對智能變電站試點等新技術(shù)研究,遵循“技術(shù)攻關(guān)一批、試驗示范一批、推廣應(yīng)用一批”的原則,待示范成熟再推廣應(yīng)用。
加強對工程建設(shè)規(guī)模、工期進度、設(shè)計方案、招標(biāo)采購等內(nèi)容合法合規(guī)性的事中檢查,嚴格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策、國家和行業(yè)標(biāo)準等,規(guī)范工程建設(shè)程序,不斷完善項目管理體系。
部分工程容量電費比重偏高、產(chǎn)生不合理成本
監(jiān)管中發(fā)現(xiàn),由浙江、福建兩省聯(lián)網(wǎng)部分和浙江省內(nèi)網(wǎng)架加強部分構(gòu)成的浙福工程,容量電費比重偏高。該工程采用兩部制電價方式在華東全網(wǎng)收取電費,其中,容量電費為21.5億元/年、電量電費為20元/兆瓦時。由于工程使用效率低,浙福工程2015、2016年的電量電費僅占容量電費的1.49%、1.59%。
同時,部分工程未按《輸配電定價成本監(jiān)審辦法(試行)》要求,存在單項突破核準規(guī)?;蛲顿Y水平較高現(xiàn)象,由此產(chǎn)生的不合理成本,不應(yīng)全額計入輸配電準許成本。例如,浙福、溪浙、哈鄭工程分別發(fā)生11937萬元、5171萬元、4918萬元研究試驗費,其中包括“設(shè)備質(zhì)量控制方法及體系研究費”、“輸電關(guān)鍵技術(shù)科普宣傳方案研究費”等部分項目應(yīng)進行輸配電成本的甄別。
為此,《報告》要求,電網(wǎng)企業(yè)在工程前期論證時應(yīng)按照輸配電價相關(guān)政策科學(xué)研究投資的回收方式,降低投資風(fēng)險,提高投資效益。
同時,為規(guī)范工程建設(shè)及運維成本管理,電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)嚴格論證工程建設(shè)中存在多種形式的附屬費用的必要性和投資回收方式,及時總結(jié)工程實施后的運行成效和投資決算情況,有效降低輸配電成本。按照現(xiàn)行的輸配電價核定原則,為電網(wǎng)工程單獨設(shè)立工程運維成本臺賬,按電壓等級和工程合理分割運維成本,提升工程管理水平,便于輸配電成本核定。
監(jiān)管部門表示,《報告》發(fā)布后,將根據(jù)國家能源局監(jiān)管職責(zé),加強后續(xù)監(jiān)管,督促電網(wǎng)企業(yè)盡快整改落實,促進提升電網(wǎng)工程的投資成效和運行實效。